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智能生產(chǎn)如何落地?江蘇吳江“機器換人”效能

  • We智造

    2017-03-10 13:12
  • 文:

    admin
走在“中國制造2025”的道路上,以制造業(yè)見長的吳江,各大企業(yè)正在通過“機器換人”,實現(xiàn)智能生產(chǎn)。今天我們走進吳江,感受智能生產(chǎn)給企業(yè)帶來的切實變化。

  智造生產(chǎn)如何落地實踐?
 
  走在“中國制造2025”的道路上,以制造業(yè)見長的吳江,各大企業(yè)正在通過“機器換人”,實現(xiàn)智能生產(chǎn)。
 
  今天我們就帶你走進江蘇民營經(jīng)濟最發(fā)達地區(qū)之一——吳江,感受智能生產(chǎn)給企業(yè)帶來的切實變化。
 
  “機器換人”最直觀的表現(xiàn)是可以緩解人力資源的不足。
 
  亨通三年規(guī)劃:員工減一半,效能翻一番
 
  亨通光電智能化的三年目標是:員工減一半,效能翻一番,即通過智能化改造,減少一半員工,但效能卻要翻一番。
 
  正如亨通集團副總裁錢建林所言,“智能化不是提不提的問題,而是必須要這樣做的問題”。他認為,人力成本居高不下僅是其中的一個原因,最大的原因在于:這是個變革的時代,風(fēng)云變幻,如果不順應(yīng)變革之勢,很快就會被淘汰。
 
  目前,亨通集團重點做的是光纖和光棒的智能化,將各道工序當(dāng)做一臺非常精密的設(shè)備,將整個工廠有機結(jié)合,變成一臺精密的機器。以前通過不同員工的操作,控制不同的設(shè)備,現(xiàn)在把所有設(shè)備全部集中起來,集中到一個中控臺上。
 
  2015年4月12日,亨通光電研發(fā)中心芯棒集中控制系統(tǒng)正式投用,亨通光電把芯棒吃儉所有設(shè)備生產(chǎn)的近2萬個信號集中到一個平臺,實現(xiàn)生產(chǎn)管理集中控制。此舉使車間自動化水平提升30%,生產(chǎn)能效提升30%,人力減少20%。
 
自動化車間
 
  盛虹:機器人使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重新煥發(fā)生機
 
  在吳江,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)最典型的應(yīng)用案例就是盛虹集團。2011年該公司與北京自動化研究所聯(lián)合研發(fā)了化纖包裝自動或設(shè)備,引進了ABB公司6臺機械臂,一個日產(chǎn)100噸的化纖包裝車間,從落紗、分級檢驗到包裝出庫,使用該設(shè)備后員工從300人下降到100人。
 
  走進盛虹集團紡絲車間,只見一錠錠絡(luò)筒的絲餅整齊地擺放在繞卷機上,而兩輛智能運輸車通過軌道來回運轉(zhuǎn)在卷繞機前,將絲餅分批裝載,餅送至搖臂機器人處,搖臂機器人再將絲餅卸下,裝箱送至下一車間,一切工序都那么有條不紊。包裝車間里,潔白的絲餅順著生產(chǎn)線下來,由一個個機械手臂迅速敏捷地搬動包裝,落筒、儲存、檢驗分類、包裝到碼垛等環(huán)節(jié),均為自動化,鮮有工人出現(xiàn)。
 
  “兩條紡絲線共有72個卷繞位,運輸車每次只可儲運10錠,而且每一錠絲餅有15公斤重,在使用機器人之前,這些都是靠人力來完成,產(chǎn)品分級,套袋、裝箱、碼垛、外觀檢查、信息核對等環(huán)節(jié)也是如此。”盛虹集團總工程師梅鋒告訴記者,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)由人工負責(zé),投入大、產(chǎn)出低,存在勞動密集度高、強度大、誤操作多、管理復(fù)雜程度高、工序環(huán)節(jié)多等一系列問題,影響生產(chǎn)效率,因此機器人生產(chǎn)化纖產(chǎn)品是必然趨勢。“沒有智能車間的支持,根本玩不轉(zhuǎn)這么大的工廠”。
 
       瑞儀光電:“機器換人”,達到“雙贏效果”
 
  瑞儀光電是吳江電子企業(yè)中的骨干企業(yè)。近年來,瑞儀在技改方面的投入超過2億美元,產(chǎn)品領(lǐng)域逐步從iPad業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向Smartphone業(yè)務(wù),致力成為創(chuàng)新領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。
 
  在瑞儀光電有限公司原材料粗加工生產(chǎn)線上,桁架機器人正在忙碌著,靈巧的機器手將小件的物料抓取后又迅速放下,速度飛快。瑞儀光電總經(jīng)理辦公室主任王建民介紹,這樣一個機械臂可以省2個員工,目前公司有128個這樣的機器,總共可以省600個員工,這樣一臺機械手臂價格在15萬到20萬之間,2-3年就可以收回成本。
 
  王建民說,機器人只能作為生產(chǎn)的輔助工具,做一些重復(fù)、勞動強度較大的體力工作,而且一定是成本較低的。這樣可以把工人從枯燥乏味簡單的工作中解放出來,從事更有創(chuàng)造性的生產(chǎn),達到“雙贏”效果。
 
       英格索蘭:工業(yè)機器人提升裝備制造水平
 
  英格索蘭是我國改革開放后最早進入的外資企業(yè)之一,也是首個將螺桿機技術(shù)引進中國的外資企業(yè),從而一舉奠定了其在壓縮機行業(yè)的領(lǐng)先地位。
 
  英格索蘭吳江公司智能化生產(chǎn)程度最高的生產(chǎn)線,就是用來生產(chǎn)螺桿式空氣壓縮機核心部件的。陳兆榮指著流水線一頭的圓柱形金屬體說:“這是沒有經(jīng)過智能化流水線時的樣子。”來到流水線的另一頭,圓柱形金屬體已變身成為螺旋形的金屬體,“這是經(jīng)過智能化流水線后的產(chǎn)品。”他說。
 
  這個金屬體的變身,要經(jīng)過6臺機器人的琢磨,這些機器人被大框架連接在一起,成為一條智能流水線。這6臺機器人分別具有6種不同的功能,都是高精度的自動化設(shè)備。每一道工序,機器人會自動抓取加工兌現(xiàn),工作人員根據(jù)電腦顯示的數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控。據(jù)介紹,這樣的智能化生產(chǎn)流水線,德國工廠也有,吳江公司復(fù)制后再根據(jù)生產(chǎn)情況進行了完善提升。 

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